7月2日,剛剛完成檢修的天津石化乙烯裝置EA218復水器壓力-82KPa,排氣溫度57℃,運行穩定向好,裝置裂解氣生產負荷超過設計值62噸/小時,達到滿負荷運行,乙烯產量615噸/天。此次檢修是在近90℃高溫環境和-30kPa低真空度工況條件下,完成的國內首次復水器在線消漏清洗。本文由上海超樂磁力泵轉載發布;上海超樂主要生產高溫磁力泵,自吸式磁力泵,氟塑料磁力泵,塑料磁力泵,氟塑料自吸磁力泵;不銹鋼磁力泵,磁力旋渦泵,管道磁力泵,立式磁力泵,臥式磁力泵,襯氟磁力泵等,咨詢或訂購磁力泵歡迎聯系。
從5月下旬開始,EA218復水中電導率持續增高至正常值的12倍,工作壓力和排氣溫度也分別上漲到-59kPa和78℃。為此,烯烴部成立多專業聯合攻關小組,經反復監測和精準剖析,判斷為復水器的管程出現了漏點。
EA218的全稱是乙烯裝置裂解氣壓縮機GB-201透平表面冷凝器。乙烯裝置的天津石化主生產裝置之一,既承擔著乙烯產品的生產,又為下游裝置提供原料。GB-201是乙烯裝置的**,EA218泄漏會直接影響GB-201的穩定運行,制約裝置高負荷生產。
今年以來,天津石化裝置已進入運行周期的中后期,穩定經濟運行是最大化的基礎措施。如果用常規維修常壓水注入測漏方式,用時2小時,開停車需要6-8小時,需要機組系統停機,也就是全線停車。而在線消漏清洗存在很大的困難,一是由于泄漏導致設備內部負壓與大氣壓差低,查漏難度較大;二是在線運行導致內部溫度高,在-30kPa真空度工況下檢修,國內同行業尚無先例;三是EA218為負壓設備且無備臺,在線檢修可能破壞系統真空度,導致GB-201系統停車。
烯烴部多次召集專題會,在會同行業專家分析問題、商討的基礎上,決定將貼膜查漏、煙霧查漏技術、室內監測負壓值多種方法結合,對復水器進行查漏消漏,最后用煙氣發生器復測。此后他們積極籌備,完善方案流程,完成細節敲定和技術交底,為在線檢修做好準備。
據乙烯車間副主任李廣水介紹 他們首先對EA218復水器外殼及與透平連接的方箱進行淋浴降溫,為在線檢修創造條件;過程中嚴格按照專項操作法穩定裝置運行。為防止空氣由漏點進入影響對透平運行,他們冒著近90度的高溫完成了將擬紙膜緊緊貼滿管程的操作。在內部淤堵超出預期的情況下,他們及時調整方案,兼顧除淤、查漏、穩定運行,用低壓冷卻水沖洗替代高壓水槍,對2000余根管束邊清洗邊查漏,發現漏點立即在管束兩端對打銷子進行封堵。經過26小時28分鐘的連續奮戰,最終成功發現消除16個管束漏點,并完成內部清洗。