“化學水質量穩定,這個月目前累計節約淡化海水9752噸。”瞧,孫會勇瞬間就給出了答案,因為他知道這段時間以來,姜艷明組織車間對新裝置工藝進行了“大動作”,目前正是驗證效果的關鍵時期。
說起新裝置工藝調整還要追溯到去年,為了把富裕的淡化海水處理成化學水,水處理五車間新建了一套化學水裝置,化學水產能從700噸/小時提高到1020噸/小時,為此停掉了兩套生產化學水老裝置,為企業節約了生產成本。新裝置首次采用了“雙膜”處理技術,經過半年摸索調整,生產和化學水質量指標趨于穩定。但是姜艷明發現每月用于反滲透膜和超濾膜的清洗就要消耗3萬噸水,這成為他的一個“心結”。
每隔四個時清洗一次反滲透膜,每隔35分鐘清洗一次超濾膜,姜艷明發現這樣的清洗頻率是造成水量居高的“元兇”。調整清洗頻率,就要調整工藝參數,對于新裝置來說就是“冒險”,一旦生產出現波動直接影響化學水質量指標,對前方生產裝置生產造成很大影響,因此調整過程必須萬無一失。
“反滲透與超濾是上下兩個工序,膜清洗間隔時間必須同時調整,否則極易造成水箱滿溢,影響裝置生產穩定。”盡管難度很大,姜艷明還是決定嘗試調整。
“把反滲透膜的清洗時間延長10分鐘,密切關注超濾工序水箱水位。”年初姜艷明帶領技術團隊集體上陣,為了確保生產穩定,他們決定以分鐘為單位,慢慢調整。
“不好,超濾水箱水位接近警戒線!”2月份正當調整順利推進時,意外發生了。
“馬上調整反滲透膜的清洗時間!”姜艷明發現在時間調整上有點“操之過急”,下道工序一時無法適應,造成“險情”。
反滲透膜間隔清洗時間延長到8小時一次,超濾膜清洗間隔時間延長到1小時,每月清洗水量減少了一萬噸,4月初車間傳來喜訊。
“這個數字,我還是不滿意。”對于新裝置來說,水耗減少三分之一已經屬于大突破,但在姜艷明看來2萬噸水耗仍是大數字,他不甘心,新的調整方案正在醞釀中。